domingo, 30 de noviembre de 2008

La Progress M-01M acoplada con éxito a la ISS

Esta tarde y más concretamente a las 13:25 peninsulares la Progess M-01M se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional a través del puerto Pirs.

Cuatro días antes en su lanzamiento, una antena cuya función era la de permitir el acercamiento de la nave a la ISS, no se desplegó correctamente, por lo que durante el transcurso del acoplamiento la nave empezó a mandar datos cuya exactitud era bastante dudosa, por lo que se decidió cambiar al control manual (sistema Torus) dirijido por Yuri Lonchakov. La maniobra fue un éxito total y desde esta misma tarde la Progress de nueva generación ya descansa en la ISS.

Dejo aquí dos videos del acoplamiento:
Acoplamiento de la Progress M-01M al puerto Pirs de la ISS
Acoplamiento de la Progress M-01M en alta resolución

viernes, 28 de noviembre de 2008

Desacoplados con éxito

Esta tarde fue completado con éxito el desacople entre el Transbordador Espacial y la Estación Espacial Internacional. La maniobra fue realizada con total éxito, y ahora ambas naves orbitan en diferentes órbitas.

Las dos tripulaciones tuvieron tiempo de celebrar el Día de Acción de Gracía antes de la separación debido a la extensión de un día de la misión. Terminado este, ambas tripulaciones se despidieron y cumplieron con la típica foto de despedida.

El Endeavour ha pasado unido a la ISS concretamente 11 días y 16 horas en los cuales, los astronautas han conseguido reparar el SARJ (articulación de los paneles solares), han instalado una antena GPS, una nueva cámara de video y por último han equipado a la ISS con dos ''dormitorios'' más, con el Water Recovery System y con una máquina para realizar ejercicios. Así pues la ISS queda lista para poder albergar a 6 tripulantes de forma constante.

En estos momentos los ingenieros solo tienen en mente una pequeña preocupación y es que durante la estancia del Endeavour en la ISS un micrometeorito impactó contra una de sus ventanas provocando daños de 1,2 milímetros de profundida. Parece poco, pero existe una pequeña posibilidad de que surjan grietas en el cristal durante la reentrada. Aún así los ingeniros aseguran que todo marchará bien.

Por último decir que el aterrizaje queda previsto para el domingo, siempre y cuando la meteorología lo permita.

Dejo aquí dos videos, uno de la despedida y otro del desacople y una animación:
Despedida de ambas tripulaciones
Desacoplamiento del Endeavour de la ISS
Animación del desacoplamiento y maniobra del Turn Around


jueves, 27 de noviembre de 2008

El Leonardo en la bodega del Endeavour

Esta noche a las 23:30 aproximadamente hora española el módulo Leonardo fue transportdo desde la ISS hasta la bodega del Endeavour. Los astronautas utilizaron el brazo robótico de fabricación canadiense para completar con éxito el translado. La maniobra ha durado una hora y media.

Así pues, quedan concluidas las tareas robóticas de la misión. El desacople queda previsto para el viernes y el aterrizaje para el domingo.

Para que quede claro lo realizado hoy con el leonardo dejo aquí dos enlaces, uno de una animación en la que se representa el translado y otro, un video en el que se muestra como el Leonardo es introducido en la bodega de carga del Endeavour:
Animación del translado
Entrada en la bodega de carga del Endeavour

Más fotos en cuanto las publique NASA

miércoles, 26 de noviembre de 2008

Progress M-01M lanzado con éxito

Hoy a las 15:38, hora local de moscú fue lanzada con éxito la Progress M-01M. El lanzamiento se llevó a cabo en la base espacial rusa de Baikonur abordo de una Soyuz. Recordemos que el Progress M-01M es el primer carguero de nueva generación, digital que es lanzado a la ISS y que sustituye a los ya obsoletos cargueros analógicos. El vuelo, está previsto que dure cuatro días y no dos, para probar todos los sistemas.

Según informa la NASA parece ser que hay algún tipo de problema con una antena que serviría para el acercamiento de la nave a la ISS, ya que no se ha desplegado correctamente. Se trata concretamente de la antena del Kurs, nada grave ya que también pueden utilizar el sistema manual (Toru) que ya fué utilizado por lo menos dos veces en ocasiones anteriores y la Progress atracó en el puerto Zvezda sin problema alguno.

Por último destacar que la llegada a la ISS está prevista para el proximo día 30 de noviembre a las 13h23 peninsulares.

Dejo aquí un video del lanzamiento:
Lanzamiento

martes, 25 de noviembre de 2008

SARJ y UPA, reparados

Buenas noticias para los tripulantes de la misión STS-126 y para todos en general puesto que el SARJ y el Water Recovery System funcionan ya, correctamente.
Durante la mañana de hoy, se realizó un test para comprobar si el SARJ funcionaba tras haberse completado ayer en la cuarta EVA su reparación. Dicho test ha durado unas dos órbitas y ha concluido sin ningún problema.

Por otro lado mientras Steve Bowen y Shane Kimbrough trabajaban en el exterior de la ISS, otros dos astronautas completaban la reparación del Water Recovery System, por lo que las vibraciones que se producían durante el proceso de centrifugación de la orina (UPA), que no permitían completar el trabajo de cuatro horas, han desaparecido. Poco después todo esto fue confirmado puesto que se completó a la perfección el proceso de centribugación.

Cuarta EVA completada con éxito

Steve Bowen y Shane Kimbrough completaron ayer a las 00:12 GTM la cuarta EVA programada para la misiónSTS-126. El trabajo duró exactamente 6 horas y 7 minutos. Los astronautas terminaron los trabajos de lubrucación e instalaron la última junta del SARJ sobre el que se lleba trabajando durante todas las EVAs. Por otro lado instalaron una cámara de video que se encargará de retransmitir la llegada del primer carguero japonés y colocaron una antena GPS en el módulo japonés (Kivo). Dentro de la Estación Espacial Internacional los otros miembros de la triupulación tanto del Shuttle como de la ISS continuan con los trabajos de mantenimiento del Water Recoveryb System's Urine Processor Assembly (UPA). Si todo marcha sobre ruedas, se eliminarán las vibraciones existentes en el proceso de centribugación y la máquina podrá operar las 4 horas necesarias para que termine el proceso con éxito.

Por último destacar que los directores de la misión han acordado extender un día más esta por lo que el aterrizaje esta previsto ahora para el domingo.

Dejo aquí dos videos de las instalación de la cámara de video:
Instalación cámara de video Parte 1
Instalación cámara de video Parte 2

lunes, 24 de noviembre de 2008

El Progress M-01M, listo para despegar

El primer carguero ruso de nueva serie Progress M-01M despegará este miércoles desde el cosmódromo kazajo de Baikonur, para realizar un vuelo de cuatro días, a la Estación Espacial Internacional con el fin de probar el funcionamiento de su sistema de mando digital.
Según el Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia, el carguero de nueva generación que se encuentra ya a bordo de un cohete Soyuz U transportará a la plataforma orbital 2,5 toneladas de carga.

Entre el material que van a ser transportados hasta la ISS destacan: 185 kilogramos de agua, 105 kilogramos de equipamiento científico y también 37 kilogramos de equipos de audio y vídeo, además de objetos personales y regalos de familiares y amigos de la tripulación de la Estación Espacial Internacional.

Este nuevo carguero se diferencia de los anteriores porque incorpora un nuevo ordenador digital, el TsVM-101, en sustitución del obsoleto Argón-16 y el sistema de telemetría analógico ha sido sustituido por uno de tecnología digital, de menor tamaño.

domingo, 23 de noviembre de 2008

Tercera EVA completada con éxito

Ayer fue completada con éxito la EVA número 3 de la misión STS-126. A las 19h01 peninsulares comenzaba el trabajo para Stefanyshyn-Pete y Bowen que salían al exterior de la ISS con media hora de antelación
Esta Eva tienía que durar aproximadamente 6h30 y finalizar a las 2:00 hora española, pero sin embargo lo hizo a las 2:58 por lo que se extendió un poco. Desde que se realizó la primera EVA de esta misión van ya acumuladas 20 horas y 34 minutos de trabajos en el exterior por parte de los astronautas. Cabe destacar que durante la Eva de ayer, no se pudieron completar al cien por cien las tareas programadas, pues faltan aún por terminar de montar algunas piezas de la articulación de los paneles solares (SARJ). Todo esto se podrá realizar sin problema ninguno durante la cuarta y última Eva de mañana, que también tendrá como objetivo instalar una cámara de TV externa y una antena de GPS.

Mientras tanto durante el día de hoy han continuado los trabajos de translado de material del Leonardo a la ISS. Por último decir que los ingenieros están buscando soluciones para los problemas de la centrifugadora del sistema de reciclaje de la orina y hoy mismo probarán de repararla eliminando las vibraciones de la centrifugadora.

sábado, 22 de noviembre de 2008

El Water Recovery System no funciona

Malas noticias, pues el Water Recovery System no funciona. Aquí en la tierra con gravedad funcionaba perfectamente, pero en la ISS a gravedad zero, no lo hace. Se desconoce realmente el problema por el cual el WRS no funciona pero podría tratarse de un fallo en un sensor.
Recordemos que el WRS es la segunda parte del sistema ECLSS (Regenerative Environmental Control and Life Support System). La primera parte, el Oxygen Generation System (OGS), pensado para producir oxígeno respirable, ya se encuentra instalado en la ISS desde julio de 2006

El Water Recovery System permitirá reciclar el agua residual de la estación, disminuyendo así las necesidades de transporte desde la Tierra de este líquido esencial. Su producción en el aprovechamiento de agua será equivalente a 6.800 kilogramos por año. Por otro lado, el sistema WRS operará en el espacio aportando experiencia útil para cuando los ingenieros deban desarrollar su equivalente para las futuras misiones lunares, cuando los astronautas puedan pasar largas temporadas en la superficie de nuestro satélite. El WRS funciona mediante un proceso que trata y filtra el agua residual, purificándola para que aparezca tan limpia que sea posible beberla. Por ejemplo, la orina se destila, separándose líquidos de gases mediante un dispositivo giratorio. Una vez efectuado este proceso, el agua resultante se envía al procesador que la purificará, eliminando otros gases y materiales sólidos, por último la filtra para quitar contaminantes orgánicos y microorganismos.

El ECLSS funciona en el módulo Destiny y es la contribución estadounidense a hacer sostenible la estancia continuada de hasta seis astronautas a bordo de la ISS

Recuperados los SRB y sus paracaidas

Ayer mismo fueron recuperados ambos SRB, tanto el izquierdo como el derecho, de la misión STS-126. Recordemos que los SRB (Cohetes reforzadores sólidos) son una pareja de grandes cohetes cuyo combustible es sólido, usados por los Transbordadores Espaciales solo durante los dos primeros minutos posteriores al despegue, pues cuando se consumen, se desprenden del tanque principal y caen a la Tierra. Se encuentran situados a ambos lados del tanque externo de combustible, de color naranja y durante el lanzamiento proporcionan el 83% del empuje total.

Así mismo también fueron recuperados los paracaídas utilizados para el descenso de los SRB, los cuales pasan por un tunel de lavado y después son reparados los daños que hayan podido sufrir.

Dejo aquí el enlace de un video en el que se ve perfectamente el descenso a la Tierra de un SRB:---> Descenso de un SRB

Por último, unas cuantas fotos de la recuperación y de su llegada a Cabo Cañaveral.



viernes, 21 de noviembre de 2008

Segunda EVA realizada con éxito

Ayer fue completada la segunda EVA con total normalidad. En este caso, la caminata espacial fue realizada por Stef Piper y Kimbrough. El comienzo estaba programado para las 17:45 hora española pero comenzó con 45 minutos de antelación. Los objetivos principales de esta EVA eran continuar con la limpeza de la articulacion de los paneles solares (SARJ) por lo tanto fue la continuación del trabajo de la primera Eva. Y la de recolocar los Crew and Equipment Translation Aid ( dos "carretones" que ayudan a los astronautas durante las Evas pudiendo así ir de un lado para otro de la viga porta paneles solares sin esfuerzos mayores.

Mientras tanto durante el sexto día de vuelo continuan los trabajos de translado del material alamacenado en el módulo Leonardo (recordemos que el Leonardo es un módulo que solo sirve como lugar de carga y descarga para llevar materiales a la ISS, por lo tanto al final de esta misión volverá a la tierra.

Resumen Misión STS-126 hasta la 1º EVA

Resumen de los objetivos de la misión STS-126:

-Inspeccion y intento de arreglar el sistema que permite la rotacion de los paneles solares (el
famoso SARJ).
-Tambien preparacion para la ampliacion del Kibo. El SARJ y el Kibo seran los objetivos principales
de las 4 EVAS de los astronautas.
-Preparacion de la ISS para pasar de 3 tripulantes a 6.

El 15 de Noviembre a las 00:55 GTM despegó el Endeavour
El 16 de Noviembre a las 23:01 hora peninsular el Endeavour se acopló a la Estacion Internacional
El 17 de Noviembre se produjo el translado del modulo Leonardo al puerto nadir del modulo Harmony
El 18 de Noviembre se realizó la primera EVA, durante la primera EVA una astronauta pierde una bolsa de herramientas que en estos momentos se encuentra orbitando a la Tierra
El 19 de Noviembre continua el translado de materiales desde el Leonardo.


Reconversión temática del blog

A partir de ahora el blog se dedicará exclusivamente al desarrolo , construccion y novedades de la Estación Internacional Espacial.
Un saludo